磷石膏是磷化工生产中的固体废物,主要成分为CaSO4·2H2O,除了含有一部分磷和氟外,还含有少量其他杂质。由于磷石膏具有一定的腐蚀性,所以长期堆放不仅占用了土地资源,同时会严重影响当地的生态环境。本文在生料配料中掺加部分磷石膏进行生产,初步探讨了磷石膏对硅酸盐熟料煅烧及熟料性能的影响。
1.问题的提出
我公司石灰石矿山资源随着开采时间的延长,已开采至矿山底层,部分层面含有较多页岩,石灰石钙含量波动较大,对稳定生产造成了一定影响。同时页岩中碱含量的增加,对窑内煅烧也带来了不利。我公司使用原料的主要化学成分见表1。
表1 原料主要化学成分 %
碱属于挥发性微量组分,在较高的温度下容易挥发,而进入预热器C1、C2旋风筒等较低温度的区域后,就会冷凝在较低温度的生料上,一部分随热生料一起再进入回转窑,另一部分会富集黏结在旋风筒锥体或下料管上,造成结皮堵塞。碱的挥发同硫含量的关系密切,随着原料中SO3含量的增加而降低,窑气流中挥发出的碱和硫有很高的化合能力[1],两者生成硫酸碱一部分会随着熟料煅烧带出窑外。
针对原料中碱含量的增加,经过对窑煅烧工艺状况的分析,决定在原料配料中适当提高SO3的含量,来达到硫碱平衡。经过对当地周边区域资源进行调研,决定采用部分磷石膏做原料进行配料生产。
2.试验基本情况
由于没有磷石膏作为原料的生产经验,在配料过程中采取了单独设置一个配料皮带秤,逐步增加磷石膏的掺加比例,及时通过对熟料的化学分析来判断磷石膏对熟料煅烧的影响。
选取2014年6月8日至7月4日近一个月以来,对磷石膏掺加前后以及掺加比例变化情况进行分析。磷石膏掺加情况为,从6月8~14日为空白期未掺加磷石膏,自6月15日起使用0.3%~0.5%磷石膏进行配料生产(6月15日夜班入窑生料SO3升高,磷石膏生料开始入窑煅烧),6月19日起磷石膏配比由0.5%调至0.7%,至6月27日停加磷石膏。6月28日至7月4日期间辊压机停加磷石膏,但生料库中仍存有部分磷石膏生料。
由于掺加磷石膏所占比例较小,且磷石膏中所含CaO只占29.45%,同时受石灰石品质的波动影响,掺加磷石膏前后原材料的配比情况变化不明显。但通过熟料的化学分析来看,掺加磷石膏后熟料中SO3呈上升趋势,见表2。
表2 熟料化学分析(平均值)
在掺加磷石膏的过程中,及时通过熟料分析来判断熟料中硫碱含量以及硫碱比的变化情况,在6月20日磷石膏掺加量达到0.7%之后,熟料中的硫含量最高达0.86%,硫碱比最高达到1.483,平均在1.242。
如果生料中SO3含量过多,意味着生成硫酸碱盐后,剩余的SO3则与CaO生成CaSO4,从而形成硫的循环,为避免熟料中硫碱比失衡,决定停止掺加磷石膏。
3.数据分析
(1) 6月15~19日使用0.3%~0.5%磷石膏配料和6月8~14日未使用磷石膏配料熟料化学分析对比可知,SO3平均升高0.12%,熟料饱和比、硅酸率基本相同,铝氧率略有降低,fCaO降低0.07%,熟料3d抗压强度升高1.0MPa。6月20~27日使用0.7%磷石膏配料熟料与6月8~14日未使用磷石膏时相比,SO3高0.25%,熟料KH降低0.013,SM、IM基本相同,fCaO低0.3%,熟料3d抗压强度升高0.48MPa,熟料硫碱比达到1.242已超出合理范围。6月28日~7月4日期间在熟料SO3仍较高的情况下,熟料3d抗压强度下降幅度较大。
(2) 使用磷石膏配料后,熟料fCaO有小幅度降低,最低时达到1.11%,比未使用磷石膏降低了0.3%。说明使用磷石膏后对熟料的易烧性有一定的改善,SO3等微量元素的增加降低了最低共熔温度,增加了液相量,降低了液相黏度,有利于熟料的煅烧和C3S的形成,对熟料的强度发挥有一定的促进作用。
(3) 使用磷石配料对熟料凝结时间影响不大。
4.结论
(1) 掺加0.3%~0.5%磷石膏配料时,对熟料的煅烧有一定的好处,改善了熟料的易烧性,可以提高熟料的强度,且对结皮影响不大。
(2) 掺加少量磷石膏配料对熟料凝结时间影响不大。
(3) 随着磷石膏掺加量的增加,熟料中硫含量的增加造成硫碱比偏高,熟料强度降低,易烧性变差。
作者:孙文博,张 伟,刘瑞起,李良峰
作者单位:鲁南中联水泥有限公司
文章摘自《水泥》杂志2015年第9期